发布日期:2025-11-22 19:59 点击次数:173
山东海江ABS装置成功将SAN聚合单体循环回收再利用,此举标志着山东化工在绿色低碳发展的道路上迈出坚实一步。
在SAN聚合车间停车后,系统内循环单体会全部倒出系统按危废处理,在后续倒空处置时也会产生相应处置费用。如何妥善处理循环单体储罐中留存的苯乙烯、丙烯腈和乙苯,是一项长期的技术瓶颈。若长时间静置存放,苯乙烯与丙烯腈易发生自聚反应,不仅释放热量导致温度升高,所生成的聚合物还会造成设备和管线堵塞,同时物料接触空气后颜色发黄,如果留存回用将直接影响再次开机后的产品品质。
为破解这一困局,ABS装置成立专项技术攻关小组,系统实施一系列创新应对措施。循环防分层。每班定时启动单体循环泵,确保罐内物料均匀混合,利用乙苯有效抑制苯乙烯与丙烯腈的聚合倾向;氮封防氧化。对储罐实行氮气密封,隔绝氧气,防止物料变色;实时监控温度。每小时使用测温枪检测罐体表面温度,确保不超温运行,一旦出现异常升温立即导出系统处理。
通过上述举措,单体暂存稳定时间从原来的45天成功延长至60天。再次开车时,存储的单体可直接作为配料投入生产,显著降低了开机阶段苯乙烯、丙烯腈等主原料的单耗。三条生产线若满负荷运转,全年累计节约原料数十吨,在“活下去”中夯实成本优势,在“变得更強”中推进绿色生产。该实践不仅有效提升资源利用率,更为同类装置的运行优化提供了可复制的技术经验。未来,山东化工将继续以“为活下去而战,也为活得更强而变”为指引,在挑战中变革、在变革中成长。